水性涂料是以水為分散介質,相對溶劑型涂料在生產中多使用揮發性較強和毒性較大的有機溶劑,水性涂料中溶劑含量較低,大大減少了VOC(揮發性有機物)的排放。近年來,由于環境保護及健康安全的要求不斷提高,水性涂料在建筑裝飾、家具、汽車、集裝箱、軌道交通、風電等行業得到了越來越多的應用,水性涂料產品受到青睞,全球水性涂料市場持續增長。
水性涂料主要成分除成膜物外,還含有大量助劑、顏填料。因此水性涂料廢水成分復雜,色度、濁度、懸浮物、COD含量較大,屬于典型難處理廢水。
目前對于水性涂料生產廢水處理基本采用物化、生化、高級氧化及3種工藝的組合處理技術路線。物化處理通常為混凝沉淀或酸析工藝,物化工藝成熟簡單,對懸浮物及膠體有非常高的去除效率,但對于溶解性的污染物去除效率不高,通常只能作為預處理工藝;生化法通常用于處理物化后出水,借助于微生物的降解作用,可有效去除廢水中的溶解性污染物質,生化法是一種經濟的處理方式,但對于涂料工業中大量使用的難降解有機物的去除效率不高,此外生化工藝普遍存在著微生物培養及管理困難、運行操作要求高的問題;近年來隨著排放標準的日益嚴格,芬頓等高級氧化工藝處理水性涂料廢水的研究及應用也日益增多,芬頓反應對難降解有機物有高效的去除效果,但運行藥劑投加量大,所產生的污泥較多,綜合處置成本較高,另根據本項目前期的研究及實踐成果,水性涂料廢水采用芬頓高級氧化,存在反應速率慢,周期長甚至芬頓反應失敗的現象,上述問題尚未見研究報道。此外由于實際水性涂料廢水水質成分的差異,實際的處理過程中,高級氧化與生化的工藝順序、高級氧化工藝的反應時間控制、高級氧化輔助手段等都可能對處理效果及成本產生較大影響。
本文以廣州增城某水性木器家具涂料生產公司產生的水性涂料廢水為研究對象,結合前期工程及實驗成果,將操作運行較為簡單的SBR生化工藝及反應速率高的紫外芬頓工藝引入水性涂料廢水處理,開展了水性木器家具涂料廢水SBR生化處理與紫外芬頓高級氧化聯合工藝的優化研究,給出了適用于中小型水性木器家具涂料生產企業廢水處理的可行工藝技術路線。
1、實驗部分
1.1 實驗原料及儀器
硫酸(95%~98%):分析純,佛山市華西盛化工有限公司;氫氧化鈉(96.0%)、七水硫酸亞鐵(99%):分析純,天津大茂化學試劑廠;雙氧水(H2O2,30%):工業級,江門市天澤化工有限公司;聚合氯化鋁(PAC,28%):工業級,鞏義市茂泉凈化材料有限公司;聚丙烯酰胺(PAM,陽離子,相對分子質量1.2×107,離子度50):工業級,山東諾爾化工有限公司。
COD消解儀:JQ-101X,泰州市加權儀器有限公司;紫外分光光度計:UV-725N,上海佑科儀器儀表有限公司;便攜式pH計:PHB-1,杭州齊威儀器公司;多頭磁力攪拌器:XR7045232,常州金壇區西城新瑞儀器廠。
本研究廢水取自廣州增城某水性木器家具涂料生產企業,生產廢水原水懸浮物含量較高,經過鐵鹽及PAM混凝預處理后,再經過板框全量壓榨脫水,脫水后濾出水pH基本控制為中性,其化學需氧量(COD)在3000~6000mg/L之間(與生產波動及清洗頻次有關),經化驗板框壓濾后的水性涂料廢水B/C(生化需氧量/化學需氧量)在0.4左右,具有一定的生化性(經與業主溝通,B/C相對偏高的原因可能是產品中有部分小分子及易降解配方但由于水性涂料廢水同時含有大量難降解有機物,達到相應的排放標準有較大難度。
1.2 實驗方法
1.2.1 處理思路
根據初步的化驗分析,水性涂料廢水中含有大量的小分子有機物助劑,適宜用生化處理,但由于大量難降解有機物質的存在,生化處理難于達標,需要借助高級氧化工藝深度去除難降解有機物,結合工程經驗及研究現狀,本研究初步設計包含生化實驗及高級氧化實驗兩部分內容,即先采用生化方法去除小分子有機物,降低后續芬頓反應藥劑投加量的同時消除芬頓反應淬滅劑提高反應效率,生化后難降解廢水通過高級氧化去除。
1.2.2 生化實驗方法
根據實際調研,由于目前水性涂料企業多為中小型企業,每天廢水產生量多在1~10t,且具有間歇排放的周期性,較適宜采用操作運行較為簡單的SBR反應系統,同時考慮到多組實驗的方便性,本研究采用SBR形式模擬生化反應。
設計數個SBR反應器,分別模擬SBR形式的好氧、厭氧及厭氧+好氧工藝對COD的去除實驗,實驗過程控制活性污泥質量濃度為4000~5000mg/L,控制SBR反應器充水比(SBR工藝一個周期中,進入反應池的污水量與反應池的有效容積之比)為5%~50%,為防止溶解氧過高造成“污泥過曝”,采用曝氣2h、靜置2h的曝氣模式,以24h為一個反應周期,反應結束后經沉淀排出上清液后再進水進行下一批次反應(具體反應條件詳見2.1)。
實驗用SBR反應器是有效容積為1L的燒杯,采用魚缸增氧泵及氣泡石增氧曝氣,模擬厭氧反應則采用轉子攪拌的形式,接種污泥為某CASS(周期循環活性污泥法)工藝市政污水處理廠生化池活性污泥。
1.2.3 高級氧化實驗方法
考慮水性涂料廢水中大量的難降解有機物無法在生化階段去除,前期研究表明,常規芬頓去除水性涂料廢水其反應周期過長,故本研究采用常規芬頓及紫外芬頓工藝開展高級氧化實驗,對比考察反應速率及去除效果。
芬頓氧化主要實驗方法為將生化出水廢水pH調到3~4后,加入不同量Fe2+和H2O2,攪拌反應后調pH至中性,投加少量混凝劑后靜置沉淀30min,取其上清液測COD。
為加快反應速率,在常規芬頓反應器中引入紫外光強化反應速率,引入紫外光強度約為10W/L。
1.2.4 水質監測方法
COD采用HJ828—2017的重鉻酸鹽法測定;pH、溶解氧(DO)由便攜式水質檢測儀測定。
2、結果與討論
2.1 生化去除效果分析
2.1.1 好氧SBR生化效果分析
好氧反應在不同的充水比工況下開展,根據工程經驗及前期研究成果,設計采用10%、20%、50%三種充水比開展試驗研究,試驗原水的COD為4820mg/L,接種市政污水處理廠(CASS工藝)污泥,控制污泥質量濃度約為5000mg/L,反應周期設計為24h(結合工程經驗及企業日常運行方便確定)。為模擬正常溶解氧濃度,維持合適曝氣強度,采用曝氣2h、停止曝氣2h的間歇曝氣模式,在不同充水比工況下運行至足夠周期,確保出水穩定,同時設置平行樣以獲得準確去除數據。各個不同充水比工況下出水COD數據如圖1所示。
從圖1可以看出,在充水比10%的工況下,平行樣出水COD平均值為1100mg/L,COD去除率為77%;在充水比20%的工況下,平行樣出水COD平均值為1540mg/L,COD去除率為68%;在充水比50%的工況下,平行樣出水COD平均值為2600mg/L,COD去除率為46%。充水比是SBR工藝設計的重要參數,較低的充水比意味更長的停留時間,更大的池容,根據本試驗的研究,好氧SBR反應控制充水比20%較為經濟。
2.1.2 厭氧SBR生化效果分析
鑒于上述廢水具有較高有機污染物濃度,同時具有一定的可生化性,對于類似性質廢水厭氧反應器應用也較多,本試驗SBR形式的間歇式反應器,設計模擬厭氧反應器處理水性涂料廢水。厭氧反應也在不同的充水比工況下開展(其余反應條件同2.1.1),控制反應器內溶解氧為0,不同充水比工況下運行至足夠周期,確保出水穩定,設置平行樣以獲得準確去除數據。不同充水比工況下,厭氧系統出水COD數據如圖2所示。
從圖2可以看出,在充水比10%的工況下,平行樣出水COD平均值為1700mg/L,COD去除率為65%;在充水比20%的工況下,平行樣出水COD平均值為2200mg/L,COD去除率為54%;在充水比50%的工況下,平行樣出水COD平均值為3200mg/L,COD去除率為34%。
從上可以看出,在其他工況相同的情況下,厭氧反應對COD去除效率低于好氧反應,平均去除效率低約15%。這可能與厭氧反應原理、本次試驗反應器設計及運行參數有關,本實驗并未獲得理想的產甲烷效果,部分污染物降解仍然以水解為主,大分子變為小分子,但未能進一步降解。
2.1.3 厭氧+好氧SBR生化效果分析
為驗證厭氧出水繼續好氧生化的必要性與可行性,將2.1.2節充水比在10%的工況下厭氧反應的出水(COD為1700mg/L)再進入好氧SBR系統進行好氧生化試驗。為探索生化反應去除率極限,好氧前10個周期采用5%充水比,后15個周期采用10%充水比,反應周期24h(其余反應條件同2.1.1),試驗結果如圖3所示。
從圖3可以看出,厭氧之后的出水繼續進行好氧處理,在維持較小的充水比情況下,出水的COD逐步升高(SBR試驗特性,由于稀釋作用,初始反應濃度低,隨著廢水的不斷充入,COD逐步升高,一定反應周期后出水COD趨于穩定),12個周期后出水COD趨于穩定,由于充水比的提高,15個周期后出水COD出現小幅波動,但在20個周期后出水COD重新趨于穩定。
從圖1及圖3可以看出,對比單純好氧處理的最終出水COD1100mg/L,厭氧+好氧生化深度出水最終可將COD降低至600mg/L左右(兩者充水比接近)。原因可能是厭氧通常對難降解分子有一定的破壞作用,厭氧后再進行好氧,其處理效率通常會得到加強。但從工程角度而言,經過長時間厭氧后再進行長時間好氧反應,反應器過大,設施投資及運行成本將有所增加。
2.2 芬頓高級氧化實驗效果分析
鑒于本實驗對象的水性涂料廢水,其污染物濃度高,廢水可生化性較好,同時可能存在部分小分子的羥基自由基淬滅劑,不可采用混凝后直接高級氧化的工藝路線。結合本項目前期研究結果,直接將混凝后原水進行芬頓反應,其去除效率低、反應時間長(原水不經生化直接芬頓24h未見去除效果),不適宜作為工程手段。以上試驗結果與其他研究成果不一致,其主要原因是廢水水質成分的差異。
故本研究對好氧生化后的出水高級氧化效果進行了實驗。
2.2.1 常規芬頓實驗
前期研究發現m(H2O2)∶m(Fe2+)=4∶1時芬頓效果最佳,因此以下試驗按m(H2O2)∶m(Fe2+)=4∶1進行,以好氧SBR生化系統出水為試驗對象(COD約1100mg/L),考察雙氧水和COD不同質量比時COD的去除效率,實驗結果如圖4所示。
從圖4可以看出,常規芬頓在m(H2O2)∶m(COD)=(2.5~3)∶1的情況下,可獲得穩定高效的去除率,COD去除率接近90%,出水COD低于200mg/L。
一般廢水化學芬頓實驗反應時間通常在3~4h,但本研究發現,處理水性涂料廢水,常規芬頓反應時間太長,需要18h甚至24h才能獲得明顯去除效率,這可能與水質的難降解特性組分有關,但過長的停留時間大大削弱了芬頓反應的應用優勢。
2.2.2 紫外芬頓實驗
紫外芬頓實驗結果如圖5。
從圖5可以看出,紫外芬頓在雙氧水量不足的情況下,即在m(H2O2)∶m(COD)<2.5∶1時,比常規芬頓COD去除率高10%~20%,而在雙氧水足夠的情況下,紫外芬頓與常規芬頓去除效率基本一致,COD去除率最高接近90%,出水COD低于200mg/L。實驗發現紫外芬頓的反應時間在3~4h,即3~4h雙氧水被完全消耗,上述反應時間遠小于常規芬頓的反應時間。
為考察紫外光對常規化學芬頓反應的加速效果,考察了好氧SBR生化系統出水(COD約1100mg/L)在紫外芬頓和常規芬頓2種工藝下,不同反應時間COD去除效率,結果如圖6所示。實驗過程中控制m(H2O2)∶m(COD)=2.5∶1、m(H2O2)∶m(Fe2+)=4∶1進行反應。
從圖6可以看出,紫外芬頓大大縮減了反應時間,紫外芬頓只需要3~4h就能完成常規芬頓18~24h才能完成的反應,表現出一定的應用優勢,但紫外芬頓系統運行成本高。根據實驗情況,按照功率密度10W/L,處理每噸廢水將增加約30kW·h電,按照工業電價0.6~0.7元(/kW·h),增加電費為18~21元,在處理水量較大的情況下,紫外芬頓可大大減少一次性投資,具有成本優勢。另外,如前述紫外芬頓在雙氧水量不足的情況下,COD去除率比常規芬頓的高,從實際運行來看,可節省一定的雙氧水投加成本。
3、結語
(1)本實驗研究結果表明,采用好氧SBR生化+紫外芬頓高級氧化工藝,可有效去除混凝沉淀-板框壓濾后的水性涂料生產廢水中的有機污染物,在進水COD為5000mg/L左右的情況下,最終出水COD低于200mg/L,滿足廣東省地方標準DB44/26—2001《水污染物排放限值》中污染物最高允許排放濃度三級標準的要求(500mg/L)。
(2)鑒于廢水中B/C相對較高,可生化性良好,從控制建設投資及運行管理成本的角度,水性木器家具涂料廢水生化段處理工藝僅考慮好氧工序即可,無需長時間厭氧工序。
(3)由于水性木器家具涂料廢水含有小分子醇類物質,不宜未經生化直接芬頓高級氧化,對于生化后水性涂料的高級氧化,紫外的輔助能大大提高常規芬頓反應速率。
(4)根據實驗結果,建議類似水性涂料生產廢水處理工藝參數如下:生化反應,采用好氧SBR,充水比20%,反應周期24h;生化后高級氧化反應,采用紫外芬頓工藝,紫外光強度10W/L,m(H2O2)∶m(COD)=(2.5~3)∶1,m(H2O2)∶m(Fe2+)=4∶1。
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